2010年5月中國石化上海高橋分公司煉油四部應用超聲波防垢方案,在90萬噸催化裂化裝置油漿系統換熱器上使用了超聲波防(除)垢技術,防垢效果明顯,同時起到了強化傳熱作用,換熱設備傳熱系數提高了10%以上。
2011年11月,高橋石化催化裂化裝置油漿蒸汽發生器、油漿-原料油換熱器、分餾塔頂冷卻器等14臺換熱器,經中國石化科技開發部科技成果工業應用考核,鑒定結果為:傳熱系數提高了10%以上,多產低壓蒸汽0.55萬噸/年,節約循環水180萬噸/年,經濟效益和社會效益顯著。
以原油-油漿換熱器換205-3、4的應用效果為例:
1、換熱效果明顯提升
使用前換205-3、4原料油溫差平均在45.42℃,使用超聲波防(除)垢技術后,原料油溫差提升至54℃,傳熱系數穩定在運行初期水平。使用前裝置運行到后期,油漿出口溫度在295℃以上,應用后,油漿出口溫度始終保持在285-289℃之間。
2、清洗周期延長至一個生產周期
使用超聲波防(除)垢技術后,換205-3、4的清洗周期由原來的6個月延長至一個生產周期(2年)。
3、防垢效果明顯
自2010年5月投用至2012年4月停機,換205-3、4在應用超聲波防(除)垢技術期間,解決了換熱器結焦結垢問題。